กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13043
ชื่อเรื่อง: | การลดของเสียในกระบวนการผลิต กรณีศึกษาในโรงงานถุงมือยางตัวอย่าง |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Defect Reduction in a Manufacturing Process; a Case Study in Gloves Manufacturing |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | รัญชนา สินธวาลัย อภิญยา หนูพริ้ม Faculty of Engineering (Industrial Engineering) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ |
คำสำคัญ: | การลดของเสีย;โรงงานถุงมือ |
วันที่เผยแพร่: | 2020 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
บทคัดย่อ: | The objective of this research was to reduce the number of defect in gloves manufacturing process, targeting as no more than 1.5%, by applying principles of six sigma. Studying current and defining the problem indicated top three of defects as tear defect, incomplete bead defect and swell defect. Next, the measure phase was conducted by studying flow process of gloves production. It was showed that from 20 steps, only 11 steps were related with such problem. Brainstorming with the team contributed to find out root cause. These causes were assessed their severity and occurrence. The main causes of tear defect were excess lifetime of air regulator and no latex compound maturation time control from beginning of mixing until used up. The main causes of incomplete bead defect were excess lifetime of coil of drying oven 3 and lack of checking and maintenance of beading. Lastly, the main causes of swell defect were excess lifetime of coil of vulcanizing oven and no defined latex compound maturation time in case of urgent production. After analyzing each main cause, the following solutions were suggested. 1) Change air regulation, coil of drying oven 3 and coil of vulcanizing oven 2) Established machine check sheet of stripping machine, Beading machine and oven 3) Established operation standard of stripping machine, Beading machine and oven 4) Established latex compound maturation standard 5) Defined latex compound maturing time in case of urgent production minimum 16 hr which increase amount of catalyze by 20% of formulation. Consequently, after improving and controlling main causes for a period of 3 months, the defect was reduced from 1.698% to 1.463%. In other words, a sigma level was improved from 3.626 O up to 3.682 O |
Abstract(Thai): | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตถุงมือไม่ให้เกินร้อยละ 1.5 โดย ประยุกต์ใช้หลักการของซิก ซิกม่า (Six Sigma) ผู้วิจัยศึกษาสภาพปัญหาและกำหนดปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสูงสุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วย ปัญหาถุงมือฉีกขาด ปัญหาถุง มือขอบม้วนไม่สมบูรณ์ และปัญหาถุงมือบวมเสียรูป จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการวัดสภาพปัญหา โดย ศึกษากระบวนการผลิตทั้งหมด 20 ขั้นต่อน พบว่ามีเพียง 11 ขั้นตอนเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ดังกล่าว และระดมสมองร่วมกับทีมงานเพื่อวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา จากนั้นประเมินหาความ รุนแรงและโอกาสในการเกิดขึ้นของแต่ละสาเหตุ พบว่าสาเหตุหลักในการเกิดปัญหาฉีกขาด คือ ตัวปรับความแรงลมของเครื่องถอดถุงมือผ่านการใช้งานมานานเกินรอบอายุการใช้งาน และไม่มีการควบคุมระยะเวลาการบ่มน้ำยางให้ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มผสมจนใช้หมดถัง สาเหตุหลักในการเกิด ปัญหาขอบม้วนไม่สมบูรณ์ คือ คอยล์ร้อนของตู้อบ 3 ผ่านการใช้งานมานานเกินรอบอายุการใช้งานและลูกกลิ้งม้วนขอบ (Roller) ขาดการตรวจเช็คและบำรุงรักษา และปัญหาสุดท้ายบวมเสียรูป สาเหตุหลักในการเกิดปัญหา คือ คอยล์ร้อนของตู้อบวัลคาไนซ์ผ่านการใช้งานมานานเกินรอบอายุการใช้งานและไม่มีการกำหนดระยะเวลาการบ่มน้ำยางในกรณีผลิตเร่งด่วน จากการวิเคราะห์สาเหตุหลักแล้วได้มีการปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 1) เปลี่ยนตัวปรับแรงดันลมคอยล์ร้อนของตู้อบ 3 และคอนล์ร้อนของตู้อบวัลคาไนซ์ 2) จัดทำใบตรวจสอบของเครื่องถอดถุงมือเครื่องม้วนขอบและตู้อบ 3) จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบเครื่องถอดถุงมือ เครื่องม้วนขอบและตู้อบ 4) จัดทำมาตรฐานการบ่มน้ำยางคอมปาวด์ 5) กำหนดระยะเวลาการบ่มน้ำยางกรณีผลิตเร่งด่วน ต่ำสุดที่ 16 ชั่วโมง โดยเพิ่มปริมาณสารตัวเร่งเพิ่ม 20% ของสูตรปกติ จากการติดตามผลการปรับปรุง โดยควบคุมปัจจัยหลักในระยะเวลา 3 เดือน พบว่าสัดส่วนของเสียจากกระบวนการผลิตถุงมือมีค่าลดลงจากร้อยละ 1.698 เหลือร้อยละ 1.463 เมื่อเทียบระดับ Sigma level สามารถปรับปรุงจากระดับ 3.626 O ไปที่ระดับ 3.682 O |
รายละเอียด: | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม), 2563 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13043 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 228 Minor Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
6010121051.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น